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液压系统污染的应急控制

   日期:2017-09-07    
现以南京地铁TA15标玄武门站盾构机调头使用的延长管线对液压系统造成污染为例,介绍其整个液压系统污染的应急处理过程。
  由于场地的限制,参与南京地铁TA15标施工的S-195型盾构机在始发及调头阶段均需使用延长管线。盾构机主驱动系统与油脂注入系统的延长管线完全一样,如果不标识清楚很难分辨。再加上当时时间的限制,在盾构机调头延长管线的使用上我们没有能够严格把关,委外清洗的延长管线交付使用时没有仔细检查,使得盾构机主驱动系统和油脂注入系统的延长管线交叉使用,直接造成了人力物力的浪费,还可能缩短盾构机的使用寿命;更为严重的是,当时盾构机还没有顶到掌子面,随时都会有塌方的危险。鉴于情况比较特殊,我们迅速制定了如下处理方案。
1 清洗延长管线
  盾构机液压系统的污染物让要来源于其延长管线,由于盾构机当时基本上没有运转,因此液压系统的污染源主要分布在其延长管线内,如果仅仅是更换液压系统油箱内的液压油还不能解决问题,首要的任务是应是清洗延长管线。为彻底地清除延长管线内的污染物,我们将海绵剪成一个个比管线内径大许多的圆球,强行把海绵球塞到管线内,然后用高压空气将海绵球沿管线吹出,如此反复多次直到清洗效果满意为止。
2 滤油、清洗液压系统并换油
  由于盾构机液压系统所用的滤芯都是从国外进口的,考虑到滤芯的消耗量比较大,为了节省开支,我们在开始阶段采用绸布代替滤芯过滤液压油,同时还对其过滤的效果进行了跟踪检测,结果如表1所示。
  从两天的主驱动液压油的连续跟踪检测看,采用绸布过滤,油质有明显的改观。特别是2002-09-14下午的油质,在显微镜下观察时油中磨粒含量相对于早上的油有较大的变化,油中主要污染物以纤维为主,胶状物明显减少;但仍达不到NAS9级标准的要求,须做进一步的跟踪检测。2002-09-13-2002-09-26对S-195型盾构机主驱动VG68液压油进行了连续跟踪检测,结果如表2所示。从化验结果知,通过对液压系统进行清洗、部分换油、换滤芯后,油液的污染度有了较大改善,特别是9月18日下午的油品化验(换成6μm滤芯后),油质达到3 动转盾构机液压系统
  启动盾构机的液压系统进行跟踪观察,运行时盾构机各项指标正常,能够满足正常掘进的需要。到笔者发稿之日,S-195型盾构机已经掘进了2200多m,顺利完成了南京地铁TA15标的盾构施工,盾构机液压系统的性能指标与污染前相比基本保持相对稳定的状态。

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


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