客服热线:

MD-50钻机使用技术改进的探讨

   日期:2017-09-07    
沿海的台风经常大面积袭击莆田大地,我局管养的山区公路到处都是山体滑坡,今年在省道犀 湄线423K+200M处,住于庄边镇凤际村发生山体滑坡,有近20万m3土石方滑移,由于滑坡现场地形地貌以及地质情况十分复杂,滑坡后的边坡仍在75度左右,部分地方还有倒挂土体,原滑坡使滑坡体周边山体受牵引而形成新的局部滑坡体,在地质上是以软松的强风化泥岩为主,夹杂有高巩土层粘土,容易形成新的滑移面。我局在滑坡治理设计在采用坡顶刷坡减载,坡面浆砌片石拱形护坡,对四个薄弱的部位采用钢筋砼框架和钢筋砼挡墙预应力锚索加固的治理方案。在预应力描索成孔施工中,我们根据滑坡体地形陡直、施工设备移动困难等特点,选用可拆式、全液压成孔设备MD-50钻机,配合脚手架施工。
  现重点介绍MD-50钻机的使用及在使用过程中存在的问题,同时相应对MD-50钻机进行技术改造,经使用达到较好的效果。
  一、MD-50钻机在施工中的布设:
  MD-50钻机属轻便型全液压动力式锚杆钻机。钻机由三部分可以分解的机构组成。即有主机、液压泵站、液压操纵台构成。分体之间是由油路连接,且是用带快速接头的液压胶管相连。图一是在施工中设备的平面布置示意图。

  二、MD-50型钻机经过使用后发现有如下特点:
  (1)钻机有三部分组成,便于解体,适应在陡坡上搬迁和安装,适合在脚手架上施工。
  (2)由于配有专用的跟管钻进钻具,适应于在不稳定地层,用套管护壁开孔,常规球齿钻头潜孔锤冲击回转钻进终孔。其钻进效率高,成孔质量好。
  (3)钻机钻孔角度范围大,由上仰10度到下俯90度,还可作为滑坡体内仰斜式排水体的施工。
  (4)全液压控制、操作方便,同时主机与操作台采用分体式,大大改善操作工人的工作环境。
  三、钻机的构造及使用:
  (1)钻机由主机、液压泵站、液压操作台三部分构成,相互间是用带快速接头的液压胶管相连。而主机由动力头、孔口装置、滑架、底架等组成。如图二:

  动力是由液压马达驱动―经齿轮箱变速―带动钻杆转动,在由钻杆带动潜孔锤使潜孔锤旋转,同时压缩空气经动力头钻杆,到高压空气潜孔锤,在由潜孔锤驱动钻头工作对岩石产生冲锤,使岩石经钻头冲锤变成岩屑,岩屑再由高压空气沿成孔吹出孔口返到地面。主机的孔口装置内装有钻杆及套管导向套,以确保钻孔方位精度,而滑架可以在底架的托板上靠滑移油缸前后移动,最大滑移量为600mm,底架上装有支腿油缸,通过液压控制改变滑架角度,油缸可以使滑架在一10度~90度范围内变角,以适应施工要求。
  (2)操作台内装有两组多路换向阀,还有一个手动换向阀,通过操作液压把来实现钻机各动作及钻进参数的选择。如图三为钻机液压系统原理图。

  在使用过程中,首先是根据所需钻孔角度,操纵支腿油缸控制阀,使用主机上架达到所需钻孔角度,再固定支撑油缸,操纵滑架滑移控制阀,使滑架前端低位孔口岩面层固定,此时滑架既能起定位支撑作用,同时将孔口防尘罩盖住孔口,在钻进时能起集尘作用,主机钻杆钻进是选操纵回转控制阀,让动力头开始旋转,开通高压空气阀,同时操纵给进油缸的控制阀,此时即开始钻进作业。
  钻具的上卸。先是根据地层情况和钻孔直径,合理选择钻具,上钻具前让动力头移到滑架端部,常规潜孔锤钻进时,其操作为:钻头+潜孔锤上机―加接钻机―动力头接钻杆。如果是跟管钻进时则操作为:带靴套管上机―钻头+潜孔锤放入带靴套管内―上机―钻杆相连―套管相连―动力头接钻杆。卸钻杆操作为:卸第一钻杆下接头丝扣一卸动力头与第一钻杆上接头丝扣―第一钻杆取下―动力头与第二钻杆上接头连续一提升钻具准备卸第二钻杆。
  四、MD-50钻孔机在成孔施工过程中发现原机一些问题,并相应进行改造,达到较好的效果。
  1、经过施工一段时间后,发现液压油温长期偏高,最高温度达105℃,造成液压油容易炭化、变质。同时动力头的液压马达工作扭矩下降,使在成孔施工过程中,钻杆、钻头容易卡阻,造成施工效率和成孔率降低。
  系统液压油的油温偏高,其原因(1)是由于外界环境的气候油温偏高的影响;(2)是由于施工岩体松软,使钻杆和潜孔锤极易卡阻,液压马达长期要在低速高扭矩下运转,处于高负荷下工作,引起液能部分转变为热能,而原设计是采用叶片式自然冷却方式,满足不了对液压系统的冷却,造成油温偏高。
  问题找到后,我们把原来冷却系统改为用ZL30液力变矩器水冷式水液压冷却器,并采用简易可拆式高位水箱自然对流热循环进行冷却,油温可以降至90℃左右。如图四所示:

  2、在施工过程中,曾经出现三联液压泵的齿轮轴连续断裂过三次,还有液压系统的油温过高,造成多次油管和回油的过滤器损坏现象,严重影响正常施工。
  造成液压泵的齿轮断裂的原因:(1)启动前操纵阀没有按规定放置中位;(2)快速接头没有接好;(3)回路液压油滤清器阻塞。上述三种原因引起液压系统的循环不畅造成机件损坏。而在实际操作过

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关维修
推荐维修
点击排行