1 提出问题
路基料拌和站是对路面基层材料连续拌和的成套专用设备。如在施工中不能满足路面摊铺需要, 不但影响施工进度、降低工效,还造成摊铺机、压路机、装载机、运输车等机械的非正常闲值,增加 了机械设备投入的成本,变相延长了施工工期,降低工程效益。
我单位于1998年投资56 万元购置WCB200型路基料拌和站一座,在105国道东平段大修改建中 投入使用。在使用过程中发现:(1)该设备产量低,不能满足一台9m至12.5m的路面摊铺机需要,即摊铺机“吃不饱”,其它路 面基层设备也随之闲置等料。从水泥稳定砂和水泥稳定砂掺碎石的技术要求角度,自拌和成品、运 输、摊铺、压实到所有设备离开工作面的时间不得超过4h,水稳层摊铺完后应尽快压实。由于路基料 拌和站产量较低、供料不及时,不得不缩短一次性的摊铺距离。不但浪费了人力、物力,增加了工程 成本,还造成了水稳层平整度较差,也影响了沥青面层的施工。(2)配料计量不准确。该设备因属早期产品,计量部分采用电气机械控制,配料误差较大。(3)骨料仓支架刚度不足,一个施工期下来就产生了歪斜。
2 解决方案
(1)物料输送系统。原集料电动滚筒平带输送机的功率由7.5KW增至11KW;半成品电动滚筒平带输送机的功率由13.5KW增至18.5KW;水泥螺 旋输送机功率由7.5KW增至11KW。(2)供水系统。电机功率由2KW增至3KW。(3)搅拌系统。将两个18.5KW电机更换为两个23.5KW电机,并采用江苏泰兴减速机厂生产的减 速机与之配套 ;搅拌锅用相同规格钢板改制。(4)配料系统。粒料电子平带、粉料电子螺旋秤、调速螺旋输送机和气路系统的空气压缩机的功 率不变。(5)成品料仓。用0.3cm钢板加高50cm,进料宽度不变。(6)配料机。将机械式控制改为微机控制。(7)骨料仓及上、下支架。骨料仓用0.3cm钢板在左、后、右分别加高40cm,上下支架用10×10cm 槽钢加固。
3 效果
设备改造后试验一次成功,设备产量由原来不足200t/h增至290t/h;同时,性能可靠、质量达标、 工作稳定,材料级配达到公路设计要求。2005年在省道331线商老庄至州城段大修改建工程施工中, 获得较好的经济效益。设备改造的投资仅5.8万元,工作效率却提高30%,二级路施工与改造前相比,每公里平均节省 成本0.8万元,按照县级公路局的二级资质标准所承担的施工任务计算,仅此一项,每年可节约资金 20余万元。