1.1 气动小口径顶管施工概述
洛阳市老城区改造工程,在爽明街口横穿中州大道铺设长16.5m、直径800mm的污水钢管。该路面车辆流量大,路面为混凝土,厚度约30cm。混凝土垫层以下主要是湿陷性黄土,地下水水位较低。由于地表以下5m之内有沿中州路方向铺设的污水干管和自来水管道,因此决定采用非开挖气动小口径顶管技术在埋深3.5m的地方铺设污水钢管。
气动锤击式小口径给排水管道穿越道路、建筑物、铁路、河道等的施工都适用,且适用于各种各样的地层。图1为小口径气动顶管施工示意图。
1.2 气动顶管工作原理
气动顶管设备的动力来源主要是压缩空气,其工作原理为利用压缩空气来推动设备汽缸内的锤体作往复运动,锤体受气压后产生的冲击力推动设备前进,设备再将冲击力传到管道上,使管道向前顶进。当锤体运动到前方极限后,缸内自动换气阀将进气方向改变,使锤体向后运动,由设备内的特殊减振装置及管道与周围土体的摩擦力将反力抵消,因此设备推动管道基本连续地向前顶进。当需要进行设备反打时,可通过改变气体进入设备的方式来改变锤体的运动方向。
为了使气动顶管设备壳体内的活塞(锤头)在运动过程中保持良好的润滑状态,在从空气压缩机接出来的软管与顶管之间,接有一润滑油壶,可以定量地向顶管机内滴润滑油保持润滑。
2、气动小口径顶管施工工艺
气动小口径顶管施工基本工艺如图2所示。
2.1 工作坑的布置
根据管道布置、检查井的设置、地形及地表建筑物分布的情况,设置一个顶管工作坑和一个接受坑。工作坑确定为4m×4m×6m,坑底两侧设置为1m×1m×1m焊接工作坑,工作坑基础使用碎石道床,道床厚度≥350mm,道床上安装枕木,枕木规格150mm×200mm×2500mm,间距500mm,以防止工作坑下沉,造成顶进位置偏差。
轨道采用35kg/m钢轨,左右各一根,轨长6m,轨距392mm。钢管底部距枕木顶40mm,由于受工作坑的限制,钢管每节长为2m。
2.2 顶进设备选择
顶进设备主要包括多年锤击式掘进机、空压机、锁紧件、工具管、管材等,锤击式掘进机主要包括主机、导气管、气阀门、扩空器等。选用一般的工业用空压机作为动力源,如果供气量较小,可加装大的储气包,以满足设备正常工作所需的压缩空气量。锁紧件是连接设备与管道的钢质元件,嵌套在管的内壁,与管道及设备的头部吻合连接,有圆锥环、三瓣环。工具管是推进管前安装的带刃口的管子,具有挖土保护和纠偏功能,在小口径顶管中,习惯称之为刀头或切土头。它套在管节的前端,制成不同直径的圆环,其外径比推进的钢管略大,刃口比较尖,入土较为容易。
由于顶打时设备的冲击力很大,锤击频率较高,管子在被顶进的过程中会产生很大的振频颤,如果管子被打裂,不但影响顶进的速度,而且会直接影响后续气压吹土的正常进行。在以前的气动顶管施工中,曾出现过管子被打裂、吹土漏气及管子与管内土一起被吹出等问题,直接导致顶管施工的失效。因此在此类顶管施工中,管材应选用螺旋卷或无缝钢管,本工程采用了直径800mm无缝钢管。
2.3 顶进施工
工作坑内设备安装完毕,经检查各部位处于良好状态,即可进行开挖和顶进。刚开始顶打时,由于管道和土之间没有摩擦力或摩阻很小,易引起管道在原地的往复运动而使前进速度很慢或不前进,这时应减少供气量进行顶打,当被顶管子进入土内不再后退时,再恢复正常供气。管道顶进过程中内外壁要保持润滑,以减小管壁间摩擦力,这是提高顶打速度及施工效率的重要手段。管子在焊接完毕后应有足够的冷却时间,不能焊完后立即顶打,以防止产生裂纹甚至断裂,影响后期的气体排土。
2.4 顶进误差调整
在工作坑内设有水准点和预设的方向线,采用激光水准仪直接测量前端管底高程和方向。每顶进50cm时测量一次,如果在顶进中发现偏差,利用纠偏千斤顶进行校正,使其复位。
3、工艺改进
针对施工中暴露出的诸如土头利用率不高、出土困难、减摩复杂等问题,对施工工艺进行了探索和改进,取得了良好的效果。
3.1 切土头的改进
原施工工艺是将顶管切土头安装在第一节管的前端(其外径略大于施工管外径30mm左右),对于现场含水量较低的黏土,在其切土头顶进过程中,管子顶部及管内土体塌陷的可能性较小,因而不会引起管端及管顶所受土压力的变化,保证管子轴线方向的稳定。同时,因切土头的扩孔作用减弱了其后管壁与土体之间的摩擦力,提高了管子的顶进速度。在以前的施工中,为适应顶打不同管径的需要,往往找专业厂家制作许多不同类的切土头,其中有许多仅使用一次就束之高阁,浪费很大。为节省施工经费,对切土头进行改进,直接将顶进管改造成切土头,避免了专业厂家购买不同直径切土头的麻烦。方法是用15mm厚、150mm宽的钢板焊接在所顶打管子前端的内、外壁,然后用气割将管头割出刀锋状代替切土头,其结构见图3。改造后的切土头在顶管施工中应用效果良好,基本上达到