我单位的一台SD175D型振动压路机,在工地上进行作业时,突然出现机器遇到大石块就不能顺利通过的现象。为此,将机器从工地开回厂,但在下坡时又出现了不能制动的现象,对机器进行检查时发现,行走马达侧的驱动盘已与行走马达脱离。由于该机行走系统为全液压双驱动系统,并为双制动系统,振动轮的制动是通过行走马达内制动机构的作用,将制动力通过驱动盘传递到振动轮上,从而将机器制动住。
作进一步检查时发现,机上的多个橡胶减振块已老化、断裂,导致机器在振动作业时其驱动盘与驱动马达的连接松动,随着振动作业的继续,驱动盘与驱动马达连接处的间隙加大,最后完全脱离,造成驱动马达的扭矩不能传递到振动轮上,于是出现行走困难;同时,制动力也不能通过驱动盘传递到振动轮,就出现了机器在下坡时不能被制动住的现象。
造成橡胶减振块老化、断裂的原因为:机器在进行压实作业时,由于作业面不平或撞击到障碍物上,从而受到了很大的冲击力;减振器在长期高温条件下工作使橡胶材料老化;由天然橡胶材料制成的减振器接触了各种油类后性能下降,如在更换振动轮内的齿轮油时,将齿轮油洒到减振橡胶块上。
修理时,我们重新加工了一驱动盘,并且更换了橡胶减振块,安装后试机时,一切正常。