TY160C型推土机采用湿式带抱式制动器,能完成形式中的转向制动及停机时的停车制动两种作用。当拉动转向拉杆时,首先分离转向离合器,然后制动器起作用,实现机器的原地转向,同时踏下制动踏板时,不经分离转向离合器,左、右制动器同时起作用,实施紧急停机。当停放推土机时,踩下右制动踏板,拉动制动锁柄,踏板可固定在制动位置而实现停机制动。
这种制动器的常见故障有:制动助力器过渡磨损,内泄漏严重,制动压力不足,制动无力;制动带与制动鼓的间隙过大,制动无力;制动助力器活塞或阀杆卡死,造成物质动或制动无法解除;制动带与制动鼓的间隙过小,产生非正常磨损,转向箱体内油温过高,行使无力。 1、制动器顶块脱钩
一台RT160C型推土机,大修后试机时出现了下述现象:拉动左侧转向拉杆到一半时,转向离合器分离,推土机左侧转向;当转向拉杆拉到底后,推土机不能实现急转弯,反而变为直线行使;同时踩下左、右制动踏板后无法停机,单独踩下右侧制动踏板(不拉动转向拉杆),推土机可实现停机;将右侧转向拉杆拉到底时,可实现向右紧急转向。检查了系统压力,不拉动转向拉杆和踏下制动踏板时,系统压力为2.00MPa;拉动左转向拉杆一半(左侧转向离合器分离)时,系统压力为1.65MPa;拉到底时,系统压力为0。拆卸制动器后发现,制动器顶块脱钩。重新装复、调整后,试机时故障现象消失。分析认为,故障原因是制动器顶块脱钩,当时限制动时活塞被压力油向左侧推动,行程过大,压力油直接泄入转向箱体内。
2、制动带与制动鼓的间隙调整不当,导致不能停机
一台TY160C型推土机,在作业时出现了拉转向拉杆到底后可实现停机,而踩下右制动踏板却无法停机的故障。排查时,检查了系统压力,将右转向拉杆拉到底时,系统压力为1.67MPa;而踩下右制动踏板时,系统压力为0.10MPa。同时,发现中踏板自由行程过大;打开转向箱体检视孔后,发现制动带与制动鼓的间隙过大。重新调整(用90N?m的力矩拧紧调整螺母,使制动带与制动鼓贴紧,然后松开螺母15/6圈,即制动带与制动鼓间隙为0.3mm)后,故障现象彻底消失。分析认为,故障原因是制动带与制动鼓间隙过大,当踩下制动踏板时制动助力器活塞行程过大,制动助力器阀杆与活塞无法密封,使压力油由转向制动阀直接泄入转向箱体内,而当将转向拉杆拉到底时,压力油由转向制动阀直接流入活塞后侧并推动活塞实施制动,因而可实现制动。
3、制动助力器阀板卡滞,造成制动无法解除
一台TY160C型推土机,在起步时挂任何挡位推土机都无法起步;变矩器与变速器连接的万向节(连轴器)转动60°左右便无法转动。挂上挡以后,发动机转速下降、声音沉闷。检查知,变塑系统压力正常;在试机时发现,将由转向拉杆拉至一半(左侧转向离合器分离)时,推土机力机动作,实现向右原地转弯;拉动左侧转向拉杆时无任何反应。因此,怀疑故障点在右转向制动器。拆检后发现,左侧制动助力器阀杆卡滞在制动位置。更换助力器后,故障现象消失。分析认为,此故障的原因主要是,助力器阀孔失圆,造成阀杆卡滞,使右制动器一直处于制动状态而无法起步。