T140-1型推土机主离合器助力阀 |
由图知,拉动主离合器操纵杆使阀杆从中位向右移动时,阀口“B”和“D”关闭。液压油绕着活塞流入环状空间“P”,按“R”方向推动活塞,可使分离合器的主、从动片,从而使主离合器接合。
根据结构与功能可以推理,当主离合器接合时,如果分主离座的位移量不足,将使施压机构的滚轮行走不到位,磨擦片不能被压紧,工作中就会出现打滑现象。
检查时发现,在主离合器接合时,用撬杠沿着主轴方向施力时于分离座,向前还有2-3mm的移动量,并发出“咯噔”的响声,说明助力阀操纵叉向前拨动分离座不到位,施压机构的滚轮没有越过“死点”。此时,测得主离合器操纵杆的自由行程为248mm,即在标准范围内,但是打滑现象仍然出现,据此排除了操纵杆系的影响因素。
从主离合器壳体上拆下液压助力器后,检查了摇臂和操纵叉,发现操纵叉和摇臂轴并无磨损,且接合紧密。但摇臂和摇臂接头有明显磨损,并且左、右方向比较严重,接合松旷。
据此说明,当主离合器接合时,拉动主离合器操纵杆使助力阀阀杆从中位向右移动时,为了克服磨损量,摇臂随摇臂接头向右移动时,拉动主离合器操纵杆使助力阀阀杆从中们向右称动时,为了克服磨损量,摇臂随摇臂接头向右的移动滞后了一个位移量,必然要影响操纵叉拨动分离座向前的位移量而使之不足,施压机构行走便不会到位,从而出现主离合器打滑现象。
由于当时工程任务重,时间比较紧,更换液压助力阀既费时又增加费用,于是采取了应急处理。鉴于液压助力阀摇臂接头上孔中心至活塞左端面标准距离H为36mm,将此距离调整至33mm(见图中虚线位置),消除了摇臂移动的滞后量,主离合器打滑故障即得以排除。