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中国重汽铸锻中心“三拳出击”降本增效

2017-10-16 10:26:50 来源:环球工程机械网   
核心摘要:在 改革创新升级年 中,铸锻中心根据自身实际认真研究降本增效措施,坚持眼睛向内,找差距,挖潜力,补短板,通过 去产能 ,优化配置库存资源,盘活闲置资产,严格控制费用支出,降低采购成本,提高资金使用效率

在 改革创新升级年 中,铸锻中心根据自身实际认真研究降本增效措施,坚持眼睛向内,找差距,挖潜力,补短板,通过 去产能 ,优化配置库存资源,盘活闲置资产,严格控制费用支出,降低采购成本,提高资金使用效率,为 创新升级行动计划 的有效实施奠定了良好基础。

优化生产组织模式,提高效率降低能耗

围绕 去产能 工作,中心实施了铸件生产布局的优化整合,关闭了中心厂区两条生产线并将其承担的68种产品转移至其它生产单位生产,以提高产能利用率。产品实现转移后,由于各产品的生产设备发生了变化,所以生产产能也随之发生了变化,中心制造部针对这一问题对各产品的班产量重新进行了评估,结合产品年度要货需求,编制了新的产品期量标准,并编制了原铸造一部转铸造一直属分部、铸造二直属分部产品验证进度表,每周由分管副总主持召开专题会落实验证进度,积极解决验证中出现的问题,做到了验证样件合格后,马上组织小批试生产,多产品同步进行,保证了产品转移按进度进行,满足了产品发交需求。为了提升生产效率,该单位针对锻造生产线换模时间长的特点,采取大循环方式组织生产,减少了换模次数;并在生产小月采取集中生产方式排产,上半年铸锻中心生产效率提高了4.87%。

降低库存资金占用,防控物资积压风险

首先,优化了产品库存期量标准,加大了生产节拍管理力度,严格控制生产单位的投入产出,有效控制了成品、工序在制品、原材料的库存量。其次,加大了对因原桥壳厂区及中心厂区搬迁积压的废旧设备、锻造工序正常生产产出的合金毛边等的处置力度,上半年盘活了资金占用936万元。第三,制定了原中心厂区已关闭生产线剩余铸造材料替代使用方案,并对不能替代使用的积压物资协调供应商进行换货,避免了材料积压与损失。第四,中心财务部以风险管理为导向,加大了内控执行力度,重点加强了对资金、应收账款、涉税业务、存货资产的管理力度,不断丰富内控检查、测试手段,确保了企业持续健康发展,资金、资产管理能力稳步提升。

优化采购模式,降低采购成本

中心充分利用商务谈判,紧抓市场行情,双管齐下,降低采购成本。一方面,中心采购部根据平台信息,半年来进一步加大了大宗物资尤其是金属材料市场行情跟踪,脉准当期市场价格并及时进行价格锁定工作,2016年上半年生产用各种金属材料采购价格大幅低于市场行情整体水平,同比整体下降较大,其中特钢类原材料单价较去年平均价格下降755元/吨;生铁采购单价下降395元/吨;工业废钢采购单价下降336元/吨。另一方面,打破了个别材料的独家供货方式,通过及时开发新供方和积极开展商务谈判等措施,确保采购价格显著降低;并在年度招标后组织对供货较多的供应商重新谈价,实现热处理与锻打工序共53个品种降低单价,5、6月份共节约近万元。同时,2016年起,中心推行了树脂、涂料等材料包装物换用吨桶包装,既减轻了危废处置压力和处置成本,又减少了材料包装物造成的材料浪费,仅此一项每年可节约危废处置费用35万元。(本文来自中国重汽)


近日,卡车股份总装二部对标创新升级行动计划目标,研究措施,努力实现创新升级的再突破。 一是在M经营推行方面,结合前期探索经验,通过数据比对,找寻新的效益增长点。同时将M经营深入推行到班组到个人,做到人人有指标、人人有目标。

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近日,桥箱公司通过自制有机玻璃气缸盖,快速高效排除MAN主减差速锁故障,确保产品质量稳定性。 要想降低MAN主减差速锁故障率,就必须找到故障原因,由于差速锁气缸密封性较强,没有专业的故障检测仪器,导致无法肉眼观察查找原因。

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为进一步稳定、提升重汽王牌中重卡产品质量,在细化工艺过程管控中,重汽王牌中重卡事业部持续坚持 五个专项 工作,深入推进中重卡产品工艺质量升级。 专项一:防止零部件锈蚀 以系列措施的有效执行,使零部件锈蚀情况得到一定改善。

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依托自身零部件产品加工优势,提供优质高效的售后服务指导和咨询,深挖售后服务溢价,将售后服务转化为推动公司发展的生产力。 橡塑件公司质量部在管理工作中不断拓宽思路,秉承向售后服务要生产力的理念,不断加强售后服务管控,积极探索面向服务站和终端用户的服务指导与咨询路径。

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在产品结构、制造过程创新升级方面,部件加工部要继续抓好曼技术产品项目建设、转向管柱、平衡轴加工工艺提升、制动蹄质量提升等项目,确保有好的提升效果。 这是部件制造部党委书记、总经理8日在 两学一做 学习教育开展讲党课活动中对部件加工部提出的问题。

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